2024年2月9日发(作者:gtx650ti)
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搬铁块试验:不懂管理与科学管理效果大不同
作者:许亮生
来源:《财会信报》2018年第30期
1898年,美国科学管理之父泰勒在美国伯利恒钢铁厂进行了著名的搬铁块实验:该厂原来的搬运工每人每天只能够搬运铁块12~13吨左右,工资为1.15美元/天。泰勒通过仔细观察发现,有时工人在弯腰搬运,有时行走速度较慢,有时持握货物的姿势不对……泰勒据此纠正了他们搬运存在的种种缺点,并且把他们的劳动时间和休息时间以最佳比例搭配起来,于是每人每天搬运的工作量提高到47吨,且不会感到太疲劳。泰勒还实行了计件工资制和奖罚制度,对能够每天搬运47吨铁块的工人增资到3.85美元/天。泰勒先是筛选75名工人做这项搬铁块实验,后来特别挑选了4名工人进行更细致的研究,最后留下一名叫施密特的工人作专项研究。泰勒要求施密特按照新的方法和工作量进行搬运,告诉他每天将会发给他3.85美元的报酬。结果施密特第一天就提早搬完了47.5吨铁块。后来泰勒在全厂逐步推广这种工作方案,使整个工厂的劳动生产率提高了很多倍。
搬铁块试验为泰勒科学管理思想奠定了坚实的基础,它告诉人们:实行科学管理与不懂管理的效果是大不相同的,管理是一门很实用的科学,做任何事情都需要一种严谨管理的心态。在当年,这是早期管理学的雏形,对后来管理学理论的发展起到了非常大的推动作用。泰勒认为:对于物質浪费,人们可以直接察觉,但工作低效能或指挥不当而造成的浪费却难以看到。日常工作中的低效能将使整个企业乃至国家资源遭受巨大损失,改善低效能要依靠“科学管理”。
摩托罗拉公司是闻名全美的电子产品制造商。1981年,日本索尼、松下、日立、东芝实行新的高质量电子产品标准,其过硬的电子产品冲击了摩托罗拉电视机和立体声系统的市场。不怕不识货,就怕货比货,由于日本高质量电子产品的瑕疵率大大低于摩托罗拉,使摩托罗拉的产品一度滞销。在摩托罗拉公司内部,因为质量问题的返工产品、回炉产品不断增加,这种“重做”极大浪费了员工的工作时间和精力,使公司处于低效能状态。高层真正意识到:如果公司再不注重质量,继续粗制滥造,就会被日本电子产品甩得更远,“返工重做”将使摩托罗拉公司欲速则不达,永远摆脱不了低效能的困扰,而重新注重科学管理势在必然。
对于这种物质以外的指挥不当造成的浪费,可借用泰勒搬铁块实验来阐释。摩托罗拉电子产品质量的返工重做,相当于一个伯利恒的搬运工,在搬运铁块过程中由于姿势不对或者片面追求速度,不慎把箱子跌落在地,他不得不蹲下身子,一块块地捡起铁块再装进箱子,继续搬运。因此,搬运工人的基本动作是否合理、省力显得尤为重要,其基本功将会直接影响到整个工作的业绩。摩托罗拉的电子产品之所以瑕疵率高,就是因为生产过程中的某些基本功不够扎实所致,这和伯利恒搬运工的基本动作不够扎实一样,都是导致工作效率低下的原因。
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