新东线生产YH3216刹车盘的铸造工艺优化

新东线生产YH3216刹车盘的铸造工艺优化


2024年4月10日发(作者:)

新东线生产

YH3216

刹车盘的铸造工艺优化

曹玉亭

李振,韩海全

(烟台胜地汽车零部件制造有限公司

山东烟台

264006

)

摘要:介绍了

YH3216刹车盘的铸件结构及技术要求,针对原生产工艺出现的砂眼、

气孔等缺陷问题

采取了以下改进

措施:将过滤网设置在横浇道上

并将阻流截面变成二次搭接来挡渣;利用缓流式浇

降低流速

流;采用环形横浇道

将内浇道适当分散

使砂

次制

砂眼

、气孔缺陷

适当

砂的气

生产

生产

铸件

87.1%

97%

,

关键词

刹车盘;铸造工艺;砂眼;气孔

中图分类号:

TG251

文献标志码

B

文章编号

1003-8345(2021

)

03-0047-04

D01

:

10.3969/.1003-8345.2021.03.012

Optimization

of

Foundry

Process

of

YH3216

Brake

Disc

Produced

by

Sinto

Line

CAO

Yu-ting

,

LI

Zhen

,HAN

Hai-quan

(Yantai

Winhere

Auto-part

Manufacturing

Co.,Ltd.

,

Yantai

264006

,

China

)

Abstract

:

The

casting

structure

and

technical

requirements

of

YH3216

brake

disc

were

introduced.

According

to

the

defects

such

as

sand

holes

and

porosity

in

the

original

production

process,

the

following

improvement

measures

were

taken

:

A

filter

was

placed

on

the

cross

runner

and

the

choke

cross

section

was

changed

to

overlap

twice to

block

the

slag.

The

slow

-flow

pouring

system

was

used

to

increase

the

local

resistance

,

reduce

the

flow

rate

,

and

prevent

the

turbulence

of

the

molten

iron.

An

annular

cross-runner

was

used

to

disperse

the

inner

runner

appropriately

to

make

the

sand

mold

heated

evenly.

Increase

the

exhaust

capacity

of

mold

and

sand

core.

The

production

results

showed

that

after

small

batch

trial

production

,

the

defects

of

sand

holes

and

porosity

defects

were

greatly

reduced.

After

mass

production

,

the

comprehensive

yield

of

castings

gradually

raised

from

the

initial

87.1%

to

97%

,

and

the

effect

was

remarkable.

Key

words

:

gray

iron

;

brake

disc

;

casting

process

;

sand

hole

;

porosity

1

铸件结构及技术要求

1.1

铸件结构

!

P

)

!

0.12%

,

!

CE

)

3.7%~3.9%

;石墨形态主要

A

,

3~5

,

YH3216

刹车盘结构为轴承盘

直径

338

mm

,

铸件质量

19.51

kg

,

铸件

1.2

技术要求

要求化学成分为:

C

)

3.00%~3.30%

,

!

Si

)

95%

,

10

HB

1%

;

强度

"

245

MPa

本体硬度

"

207

HB

,

硬度差

95.66

mm

,

G3

500

铸件构

1

2

原铸造工艺及生产情况

采用新东

FCMX3

水平造型线进行生产

1.80%~2.20%

,

w(Mn

)

0.60%~0.90%

,

w(S

)

!

0.15%

,

收稿日期

2020-12-10

修订日期

2021-05-26

型尺寸

600

mm

x

700

mm

,

制芯

使用

10~16

s

o

出温

作者简介

曹玉亭

(

1966.2

),

山东烟台人

毕业于甘肃工业大学

铸造专业

主要从事制动盘(鼓)生产的铸造技术工艺设计

熔炼

(1

520

±

10

)

.

,浇注温度

1

360~1

460

.

,浇注时

原工艺方案是根据

G3

000

普通双片盘的经

工艺研究及精益生产工作

2021

/

3

现代铸铁

47

*

323.57

+

213.7

2

0

&

8

1

0

/

;

9

O

Z

0

2

6

21

33.87

39.61

58.26

70.26

1

铸件结构

Fig.1

Casting

structure

验设计

工艺方案如图

2

所示

内浇道集中在铸

件一侧

由于铁液长时间冲刷烘烤

热量集中

3

工艺改进

3.1

初步方案的试制

浇道的冲刷产生砂眼废

过滤网

生产中试验

100

易造成内浇道位置冲砂

由于

G3

500

的铸造性

能较

G3

000

采用半开放式浇注系统

浇道

比为

!

!

:

!

F

c

!

F

=1

:

1.26

1.06

,

该浇注系统

直浇道底部可能存在冲砂现象

浇注系统中

其中

,

50

件加过滤片,

50

件不加过滤片

铸件

品统计

1

所示

1

浇注系统中

过滤网

砂一的用

该型号铸件的订单量大,

2017

4~6

月份

订单数量为

31

424

使用原工艺生产的铸件

成品率仅

87.1%

主要缺陷为砂

过滤网

9.66%

3

4~6

月份铸件的废品

件砂

由于浇注系统过于

使

的过滤网

铸件砂

需要进一

1

130

590

-

4

P

5蟲月

3

4

6

月份铸件的废品情况

Fig.3

Scrap

of

castings

from

April

to

June

48

现代铸铁

2021

/

3

1

铸件砂眼废品统计情况

改为

Tab.1

Statistics

of

waste

products

of

casting

sand

hole

类别

加过滤片

在砂

@

投入量/件

50

50

废品量

/

废品

/%

14

5

为改进

的浇注系统

3.2.2

改进

的工艺

7

9

不过滤片

18

改进

的浇注系统

砂眼缺陷大度

,效

3

分析认为

,

该铸件砂眼废品较多

与生产设

生产工艺也有很大关系

由于新东线采用的

铸件

铸废品

2

2

是茶壶包式的浇包

包头

包尾铁液压力会稍有

差异

4

为包头

包尾浇注高度差异示意图

防止该铸件砂眼缺陷的产生,最简单有效的

方式就是改进浇注系统

3.2

浇注系统的改进及试制

2017

4

~2018

7

月共生产

99

387

YH3216

6

所示

品率由最

87.1%

逐步

上升至

97%

10

3.2.1

浇注系统优化

(1

)

重新设计新的浇注系统,只使用

1

片过

滤网,将过滤网设置

4

结论

(1

)

通过浇注系统进行重新设

用缓

式浇注系统

,

铸件砂眼

的倾向

(

2

)

将浇注系统各截积比改为

F

大提

式浇注系统

浇道

生产效及铸

(

2

)

过采用

!

!

=1:1.5:12

使砂

防止铁液对浇注系统的冲刷而

设置

,

力,

,

使

茶式浇包的包头

包尾压力差带来的

铁液的

(

3

)

采用

浇道

将内浇道分散开

使砂

(

4

)

由于

G3

500

铸造性能较差

且考虑到将

(a

)

包头浇注高度

J

)

包尾浇注高度

4

包头

包尾浇注高度差异示意图

Fig.4

The

difference

diagram

of

pouring

height

at

top

and

bottom

of

ladle

2

铸件砂眼废品统计情况

5

改进后的浇注系统

Fig.5

Improved

pouring

system

Tab.2

Statistics

of

casting

sand

hole

scrap

编号

/

料废量

/

废品

/%

料废原因

#1

#2

#3

83

0

2

2

0

1.06

1.02

大外圆缺肉

1件

上刹面砂眼

1

188

196

砂眼

1

呛火

1

:

2021

/

3

现代铸铁

49

浅谈铸铁中的氢

氮和氧

(

3

)

李传弑

(中国铸造协会

北京

100044

)

摘要:介绍了铸铁中气体的计量单位

产生气孔缺陷的内在条件和外部条件

可能存在于铸铁中的氢

氮和氧

3

种气体

气的

在铁

的在

外在这

3

种气体对铸铁件质量的

铸件产生气缺陷的

铸铁件气缺陷的

行的

工作

3

种气

铁液特

性、

铸件质

进行

铸件质

+

关键词:铸铁件

;

氢;氮;氧;气缺陷

中图分类号:

TG250

文献标志码:

A

文章编号:

1003-8345(2021

)03-0050-04

D01

:

10.3969/.1003-8345.2021.03.013

Shallowly

Talk

about

Hydrogen

Nitrogen

and

Oxygen

in

Cast

lron

(

!

)

LI

Chuan-shi

(

China

Foundry

Association

Beijing

100044

)

Abstract

:

An

introduction

was

conducted

to

the

measurement

unit

of

gas

in

cast

iron

internal

and

external

conditions

causing

blowhole

defects

3

gas

elements

including

hydrogen

nitrogen

and

oxygen

which

may

exist

in

cast

iron

the

origin

of

gases

their

existing

morphologies

in

molten

iron

and

the

regularity

to

cause

blowhole

defects

in

castings

to

provide

basis

for

preventing

blowhole

defect

of

cast

iron

and

the

experiment

and

research

work

abroad

on

the

influence

of

these

three

gases

on

the

quality

of

iron

castings

were

also

listed.

Finally

it

was

pointed

out

that

the

influence

of

hydrogen

nitrogen

and

oxygen

on

the

characteristics

of

molten

iron

and

the

quality

of

castings

was

very

complicated

,so

it

was

necessary

to

strictly

control

them

in

the

production

process

to

guarantee

the

quality

stability

of

castings.

Key

words

:

iron

casting

;

hydrogen

;

nitrogen

;

oxygen

;

blowhole

defect

收稿日期

2020

-

11-20

修订日期:

202

1-05-15

作者简介:

李传弑

(1927.9

),男

江西九江人,

研究员级高工

中国铸造协会顾问

质差异带来的铸造性能差异情况

97.64%

M

ns

参考文献

[1]

汤彦,牟行辉

.5

MW

风电输人空心轴铸件的铸造工艺开发

[J].

现代铸铁

2020(2

)

:

29-34.

时间

[2]

徐小光

李丹

王国林

机床拨叉铸件的铸造工艺改进

[J]

代铸铁

2019

(

2

):

44-46.

李朝东

李栋

孟庆文

叶轮铸件铸造工艺的优化

[J].

现代铸铁

2019

(

2

):

47-51.

[4]

任现伟

汽车制动器单梁支架的铸造工艺优化

[J]

现代铸铁,

2020

(

2

):

32-41.

6

YH3216

铸件的综合成品率数据统计

Fig.6

YH3216

comprehensive

statistics

of

finished product

yield

statistics

产生砂眼废品

(

3

)

通过增加砂型

砂芯的排气

改善由于材

(

编辑

吕姗姗

E-mail

:

****************

)

50

|

现代铸铁

2021

/

3


发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/web/1712753126a2116460.html

相关推荐

发表回复

评论列表(0条)

  • 暂无评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信