张华:从中专生炼成中国顶尖“动车工匠”

张华:从中专生炼成中国顶尖“动车工匠”


2024年4月19日发(作者:华为心声社区)

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中国高铁体量居全球之冠,运营里程3.5万

公里,每天有数千列在高铁大动脉上奔驰,通过

检修保证其安全是人命关天的大事。一列动车

组列车的机电零部件有几万个,为其做“全身检

查”绝非易事,调试人员要通过“望闻问切”,迅

速查找、判断、处理所有问题,一旦留下隐患,后

果不堪设想。上海铁路局动车组“诊断工程师”

张华,练就了一对“顺风”耳,他只要绕着高铁车

组车头转上两圈,听诊车头各部位风机的转动

有无异响,就能判断出存在的故障。因成绩突

出,他先后获得全国五一劳动奖章、全国铁路

“火车头奖章”!令人惊讶的是,如此厉害的“大

V”,学历只是中专!

“动车工匠”

在青岛的那段时间,他拼命学习钻研动车检修知

当上动车“诊断师”

今年44岁的张华,出生在江苏苏州一个普通

工人家庭。1997年,20岁的张华从苏州铁路机械

学校毕业后,分配到上海铁路局上海车辆段,从事

客车检修工作。

随着高铁的迅猛发展,2010年3月,上海动车

段高级检修基地成立,经选拔,张华被选派为第一

批业务骨干,去青岛四方动车组制造厂学习高级修

调技术。“刚走进动车基地的时候相当震撼,一列列

洁白的和谐号列车真是太漂亮了!”张华说,和传统

客车检修不同,“高大上”的动车检修无论从技术设

备还是检修理念,都是最先进的。眼前的一切让他

大开眼界!

当时,作为新生事物的动车检修,面临着国外

技术壁垒。“动车组高级检修技术一定要掌握在自

己手中。”张华暗下决心。为做技术上的“明白人”,

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识,除了研读动车调试的相关资料,他只要一有空,

就跟在厂方老师傅身后学习实操。人家的每一个

操作,他都铭记在心,有不懂的地方就仔细询问。

在跟班学习过程中,他亲眼目睹了一件事:厂

家的电气调试组工长,为了弄懂弄通动车组检修技

术,整整20天除了上厕所,没有离开过动车组,吃

住都在车上,硬是攻克了一个个检修难关。目睹了

此情此景的张华深为感动,除了吃饭睡觉,他也一

直钻在动车组列车上。

晚上,张华“啃”一本本原理书、一张张配线图,

零点前很少睡觉。数百张线路图被翻烂了,成千上

万个节点也在心中清晰起来,就像一个医术高明的

医生,闭上眼脑子里就有一幅血管和神经立体图

像。厂方的老师傅,被他“打破砂锅问到底”的劲儿

给感动了,拍着他的肩膀说道:“小伙子,好好干,动

车事业就缺你们这样的!”相关技术也倾囊相授。

在主机厂短短几个月,张华便初步掌握了CRH2型

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动车组三级修调试相关技术。

回到上海后,作为技术骨干,张华带领班组成

员一起学习动车组高级修调试指令。要掌握调试

指令,就必须对动车组电路图了如指掌,了解相应

元器件的原理,熟知信号反馈系统。但CRH2型车

有9种细分车型,每种车型都有多达上百张的电气

原理图。

PPT课件,配备详细注解,利用投影仪,带着大家一

张张学习,吃透每一张图纸。当时张华几乎天天都

泡在图纸里,每天下班回到家,还捧着厚厚一沓图

纸不肯放,每一个要点用彩色水笔一一作了标注,

写上自己的心得。

没有现成动车组做教材,张华就带同事在图纸

上演练模拟调试操作步骤。功夫不负有心人,最

终,张华带着同事吃透了所有的图纸,所有的线路

都了然于心。

同汽车每跑5000公里需要进4S店保养一样,

动车组列车被称为“大国技术”,一列标准动车组列

为了帮助同事掌握整套图纸,他把图纸制成

车的机电零部件有好几万个,上万条电路。这对调

试检修人员要求极高,一旦留下隐患,后果不堪设

想。

2010年7月,当第一列动车组CRH2A-2025缓

缓驶入高级修基地,张华和同事们既紧张又兴奋,

摩拳擦掌跃跃欲试,烂熟于心的指令终于可以实战

操作了!钻车底、进车厢、爬车灯,张华作为高级修

第一位“调试主控”,率领着组员从内而外,对动车

进行着全面预检调试,最终他们凭借过硬的技术顺

利完成任务,获得厂方的高度评价。

练就“顺风耳”

能听到设备的“哭泣声”

凭借过硬技术和经验积累,张华熟知了CRH2

系列9种细分车型的近千张电气图纸、上万张配线

图纸和相关技术原理,逐渐成为上海动车组的调试

准确诊断出动车故障。

,专治“疑难杂症”的专家,最短可在数秒内

动车组列车也要定期回到检修基地进行“体检”。

“主控”

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有一次,一列高速动车组在动态调试时连续报

出“231”“135”“294”故障,辅助电源装置APU停止

工作。造成3节车厢无辅助供电,牵引用风机也随

即停止,进而导致一个单元的动力丢失,试验无法

继续。技术人员排查了两个小时都没有找到故障

原因。“很快就要交车,难道要换掉整个APU?”大家

心急如焚又手足无措。

20分钟后张华闻讯赶来,出现在动车司机室。

他查看了监控屏,又将笔记本电脑连上故障设备。

在紧张的气氛中,张华沉着地分析故障代码并下载

相关运行数据,查看电压、频率等。20分钟后,他转

身对大家说:“问题只是出在APU内的电压互感器

上。”作业人员更换电压传感器后,故障果然消除

了。

“检修现场再嘈杂,内心需要保持安静。越是

精密的核心技术,越是需要专注忘我,用心去捕捉、

倾听设备的‘哭泣声’。”张华这样告诫新人。一次,

他带着青工宋腾飞检修动车,走到1号车厢时张华

停下脚步。“你发现这节车厢有什么异常?”小宋将

车厢内电器设备检查了一遍没有发现问题。“脚下

这个部位下面是司机室空调装置,通了高压电的空

调完全没有震动,肯定出现了故障。”当他们打开车

下设备舱时,果然发现空调装置没有正常工作。“真

神了!难道你真的能听到设备的哭声?”宋腾飞从

此成了张华的铁杆技术粉丝。

随着经验的积累,张华逐渐成为上海铁路局独

当一面的动车调试专家,但凡检查中遇到“疑难杂

症”,大家第一个想到的就是他。“华哥,快来看看,

车头的灯不亮了。”接到组员的“求助”后,张华立刻

走到了车头位置,先从外部查看了车灯的情况,果

然不亮。旋即他钻进驾驶室,打开操作台下方的小

门,一头扎进了狭小逼仄线路密布的头舱内进行检

查。

一分钟后,张华探出头来说了一句:“你们再试

试车头灯亮不亮。”“亮了亮了!华哥你厉害!”张华

一笑:“接插线松了。”虽只简单一句,但这种对于故

障秒速判断的能力却是多年的努力钻研和长期经

验积累炼就的。

“心中有章法,眼中有标的,手眼心同步。”张华

发现问题和判断故障不单单只靠眼睛,而是有自己

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的一套绝活。凭借自身精湛的技能和丰富的现场

经验,他甚至可以通过身感震动、耳听异音、鼻闻味

道等技巧就能初步判断部分动车设备是否正常,使

自己具备动车组高级修突发急重难点电气故障的

处理能力。

张华这身过硬的绝技,让他在全国职业技能大

赛上斩获了殊荣。那次比赛中,来自全国各地的

100多名最优秀的高铁动车检修技能高手,展开了

为期4天的激烈角逐。其间,专家组故意给这些顶

尖选手,设置了无动力牵引等三大项目各10个隐

藏故障,每个项目都需要他们在短短15分钟内,把

故障全部准确找出来。

不少选手挠破头皮也只能找出五六个,张华展

现出高超技术水平,他最快的一个项目仅用12分

钟,就将所有故障一一排查出来,震惊了在场的专

家和选手。最终,张华以优异的成绩,捧起了“2013

年全国铁路动车组机械师职业技能大赛”个人全能

第一的奖杯。

“只要有华哥在,我们就放心了。”在一群小年

轻当中,张华可是名副其实的“老大哥”。多年来,

他通过言传身教,以师带徒的方式培养带出了近百

名第二、第三代动车检修人才,如今许多“80”“90

后”已成为动车检修中坚力量。

中国顶尖“动车诊断工匠”

2016年5月份,以张华名字命名的劳模工作室

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正式成立。上海铁路局赋予其“解决疑难杂症、开

展科技创新、帮带青年成才”等三大功能定位。张

华一边不断钻研动车调试新技术,一边带领工作室

成员技术攻关,并编写完成了《CRH2型动车组故障

排查指南》,优化了CRH2型车三级修调试流程和

工艺,使作业时间缩短30%,电力能耗年降低30余

万元。这年,张华被上海市总工会授予“上海工匠”

称号。

在工友们的眼中,张华是一名思维缜密、细致

周全的诊断师。有一次,在对一列380AL型动车组

进行通电前测量时,张华发现列控设备传感器阻值

超标,凭着扎实的技术功底和丰富的调试诊断经

验,张华怀疑并非传感器出了问题,问题可能出在

线路上。

顺着这个思路,他在现场逐点分析检查,终于

发现症结所在,原来总配电柜内相应传感器电阻,

存在一处错误焊接点!张华立即将这一结果通知

了主机厂,因故障点隐藏在众多电子元件当中,主

机厂技术人员一时也无法断定,就连夜将此设备的

专家从北京请过来查看,一开始专家们认为他们的

设备不可能出现这种问题,张华通过讲解并把充分

有效的测量分析数据摆放在专家面前时,专家们承

认在制造时出了错,他们对张华精湛的技术竖起了

大拇指,事后主机厂在此问题上立即开展了对同型

号动车组的普查,彻底消除了安全隐患。

张华说:“动车是有情感的。我喜欢在检修中

和它对话,与自己的内心对话。”在2018年发生的

一起换气装置不工作故障中,经过车间技术人员和

厂商专业技术人员排查,判断为逆变器故障。拆箱

发现逆变器箱内零部件出现大面积损坏,厂家建议

整体更换逆变器。

张华闻讯,凭借经验感到故障排查不够彻底。

随即赶到现场,与厂家沟通,详细了解故障现象和

排查过程后,又在故障车下使用专用仪器进行测

量,最终发现故障真实原因是换气装置本体接地,

从而导致逆变器过流烧损其零部件。当即否定了

花费昂贵价格直接更换逆变器的方案,成功避免了

通电验证时再次烧损逆变器造成的经济损失。

高铁新线路一条条开通运营,越来越多的旅

客享受着高铁的便利和快捷,这也要求检修动车组

20213

的效率更高,既要确保零故障出库,也要保证多检

修车辆。张华说:“电气调试是动车组高级修的最

后一道重要关卡,我们的作业质量将直接影响列车

运行的安全,哪怕列车携带再小的故障,上线后都

可能导致严重事故。所以要查找出所有故障,让动

车零故障安全出库。”他深知责任重大,所以在每天

的交班会上,都会反复强调安全问题。

与中国传统手艺人式的工匠不同,张华是新时

代的工匠。他不仅具有高超的动车业务技能,还会

更多地思考如何更科学、高效地调试,如何带出一

帮年轻人,建立一个优秀的工作团队。在带徒弟

上,张华也动了一番脑筋。他参与并自主开发了动车

组高压系统实训间,这样,实作培训就不再占用运

营动车组资源,培训学员的产出也大大提高了。他

带出的徒弟,多人在技术大比武中获得优秀成绩。

因工作成绩突出,2018年和2019年,张华还先

后获得全国五一劳动奖章、全国铁路“火车头奖章”

“全路技术能手”等。

短短几年间,他带领着成员们攻坚克难,组织

研究20余项动车组故障部件修复工艺,制定流程

及检验标准,突破了国外技术封锁;自主研制了7

套动车故障部件的检测平台,可实现控制放大器、

影视屏、人机交互设备在内的13种动车部件的修

复与检测,每年可节支降耗1000多万元。

从被人不屑一顾的中专生小技工,到中国顶尖

“动车工匠”,张华靠不懈钻研与打拼,完成了人生

的华丽转身。他成功的经历告诉世人,其实低学历

并没有你想象得那样卑微、可怕。只要心里有梦,

谁都可以创造奇迹!

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